反滲透工程各種現(xiàn)場問題案例簡析
案例一:
系統(tǒng)基本信息:
原水:自來水,,工藝流程:原水--->超濾--->反滲透,。
癥狀:
隨著運行時間延長,,出水電導越來越高,半年后脫鹽率只有87%,。
現(xiàn)場檢測:
超濾每30分鐘反洗一次,,并投加次氯酸鈉殺菌,反滲透進水余氯濃度0.2~0.4ppm,。
結(jié)論:
膜被嚴重氧化
案例二:
基本信息:
原水:井水,,工藝流程:井水----〉砂濾---〉炭濾---〉反滲透
癥狀:運行3個月后,產(chǎn)水流量在短短1周內(nèi)從65t/h降到25t/h,。
現(xiàn)場檢測:
SDI值測不出,絮凝劑投加量達到14ppm,,打開一段壓力容器發(fā)現(xiàn)膜已經(jīng)都為棕黑色,,疑為絮凝劑投加過來量。
對策:
進行酸堿清洗,,產(chǎn)水量恢復,,降低絮凝劑投加量至2~3ppm,SDI達標。
收獲:
剛運行時,,由于井為新打井,,出水濁度高,,絮凝劑投加量大,運行3個月后,,井水濁度大大降低,,而沒有調(diào)低絮凝劑投加量,導致產(chǎn)生絮凝劑過量污染
案例三:
系統(tǒng)信息:
原水:黃河水自來水,,流程:多介質(zhì)---〉活性炭---〉反滲透
癥狀:
運行1個月后,,產(chǎn)水流量大幅度下降,清洗后即可恢復,,一個月后又下降,。
現(xiàn)場檢測:
SDI合格,取出二段最后一只膜稱重達22KG(標準重量14.5KG),,說明結(jié)垢嚴重,。
對策:
先徹底清洗反系統(tǒng)膜元件,再選擇適當?shù)淖韫竸ń?jīng)測原水中鈣硬度為5mmol/l)
啟示:
往往一些最低級的錯誤,,在設(shè)計時卻沒有解決好,,造成了系統(tǒng)的問題
案例四:
基本信息:
0.5t/h小系統(tǒng),用2支4040膜并聯(lián),,水源為地下水電導2000
工藝流程:原水---〉砂濾---〉炭濾---〉軟水器--〉反滲透
癥狀:
運行1周后,,產(chǎn)水量降低一半,簡單用酸清洗后流量恢復,,1周后又降低至一般,,清洗不能恢復。
現(xiàn)場檢測:
取出膜元件,,發(fā)現(xiàn)農(nóng)水側(cè)有大量白色水垢,,稱重發(fā)現(xiàn)膜增重2.5kg,且發(fā)現(xiàn)并聯(lián)的一只膜堵塞嚴重,,另外一只堵塞較輕,。
對策:
加大軟水器選型,多添樹脂,,每天再生,,將膜單只徹底清洗,系統(tǒng)再投運,。
結(jié)果:
1個月后仍正常運行,。
啟示:
由于最先軟化沒有做好,導致2只膜都嚴重結(jié)垢,,產(chǎn)水量下降,,第一次清洗時,由于膜是并聯(lián),,并且結(jié)垢的疏松程度不同,,導致只有其中1只完全洗干凈,,而另外一只仍然堵塞嚴重,說明偏流在系統(tǒng)運行和清洗時都是普遍存在的,,需要注意,。
案例五:
系統(tǒng)基本信息:自來水,電導490,,水溫20,。采用4支RE8040-BE膜,2芯壓力容器并聯(lián),。
癥狀:
裝入膜后調(diào)試,,產(chǎn)水電導20,脫鹽率達不到98%
現(xiàn)場檢查:
對單個壓力容器作探管試驗,,數(shù)據(jù)為:5.6,,5.7,9.0,,25.7,,21.7,22.6,,,;5.4,5.7,,7.5,,12,15,,27,。說明一個壓力容器中膜之間聯(lián)結(jié)件密封不好,另外一只壓力容器端頭密封有問題,。拆出膜元件,,發(fā)現(xiàn)膜元件外表面有大量油膩膩的東西,且膜中有大量活性炭細粉,。
對策:
重新用甘油安裝,,且更換壓力容器端頭所有密封圈。
結(jié)果:
產(chǎn)水電導<7.0
啟示:
對于小壓力容器,,特別是不銹鋼壓力容器,,加工精度差別較大,往往存在微微的滲水(注意不是泄漏?。。,。?,導致產(chǎn)水電導偏高,。并且不銹鋼容器內(nèi)有的有防腐油脂,建議裝膜前好好清理干凈不銹鋼壓力容器,。
案例6:
系統(tǒng)基本信息:
原水揚州自來水,,溫度32,電導440,,3t/h雙級反滲透工藝流程:原水箱---〉砂濾--〉炭濾-〉一級反滲透-〉中間水箱-〉二級反滲透,。一級反滲透采用4支RE8040-BE膜,2芯壓力容器串聯(lián),。二級采用2支膜
串聯(lián),。
癥狀:
調(diào)試時,1級產(chǎn)水電導12,,二級產(chǎn)水電導6(調(diào)試人員說加堿了),,調(diào)不下來。
現(xiàn)場檢測:
測一級2支壓力容器2端中心管出水電導:3,,4,,5,15,;說明1個壓力容器(又是不銹鋼?。?!密封不好),。
對策:更換1級壓力容器端頭o型密封圈,仔細調(diào)節(jié)二級反滲透進水加堿量(加堿流程最好達到18米,,反應(yīng)時間在30秒以上效果最佳)
結(jié)果:
調(diào)整后,,一級產(chǎn)水電導6.9,二級產(chǎn)水電導1.2
啟示:
不銹鋼壓力容器的滲水仍然是大問題,,二級加堿調(diào)節(jié)的尺度需要把握好,,可以通過控制進水PH,濃水電
導,,加藥量需要微調(diào),,有時還需要回調(diào)。
案例7:
關(guān)于反滲透產(chǎn)水口感的討論:
在系統(tǒng)脫鹽率達標的情況下,,為什么口感會有差別,,為什么反而脫鹽率低一些口感反而有可能改善???
有時純凈水發(fā)甜,有是發(fā)苦,,原水由于各種雜質(zhì)較多并且各種味道相互掩蓋,,使人的味蕾受到了一定程度的蒙蔽。反滲透產(chǎn)水比較純凈,能夠引起發(fā)苦的微量的鈣鎂在純水中的相對刺激能力提高了,,對味蕾的影響有所加強,,舌根兩側(cè)能微微感到苦味。另外,,ph對味覺得影響也比較大,。
案例8:
系統(tǒng)信息:
電鍍廢水,電導4000,,溫度31,,工藝流程:砂濾--〉炭濾-〉反滲透
9支膜,3芯壓力容器2:1
癥狀:
產(chǎn)水電導120,,濃水黃色渾濁
現(xiàn)場檢測:
SDI測不出,,5秒鐘膜片堵死,回收率達到了70%
對策:
改造多介質(zhì)過濾器和活性炭過濾器,,降低SDI值,,降低回收率至60%
結(jié)果
產(chǎn)水電導70,運行穩(wěn)定
啟示:
與處理一定得做好,,回收率不要超過太多,,造成反滲透膜的負荷過大。關(guān)于各種排列的建議回收率在以后論述
案例號外1:關(guān)于系統(tǒng)回收率
對于反滲透系統(tǒng)的回收率,,很多工程公司特別是小工程公司有很大誤解,,普遍認為最多的數(shù)據(jù)有75%和50%
其實系統(tǒng)的回收率與水源水質(zhì)條件,膜的數(shù)量和流程長度,,系統(tǒng)是否有回流等條件相關(guān),。
關(guān)于75%:條件是普通苦咸水,系統(tǒng)流程為12米
典型流程長度與回收率關(guān)系:
18%/1米,;32%2米,;50%/4米;58%6米,;68%8米,;80%/12米;90%/18米
典型誤解:
一半一半(50%):好多小膜系統(tǒng)1~2支膜,,在沒有部分回流的情況下,,好多工程公司認為濃水和產(chǎn)水比例為1:1。其實這種觀點是錯誤的,,得看你用了多少只膜串聯(lián),,沒有回流情況下,1只膜和4只膜回收率可能一樣嗎,?
75%(21排列):一些人認為,,我按照2:1排列了亞,,應(yīng)該可以達到75%回收率亞。同樣,,還是得看膜的串聯(lián)流程,。
案例9:
系統(tǒng)背景:
自來水,電導380,,溫度25;系統(tǒng)流程:原水-〉砂濾-〉炭濾-〉反滲透,;一只RE4040-BE膜
癥狀:
調(diào)試時,,壓力在9公斤時,產(chǎn)水電導9,,提高壓力至12公斤時,,產(chǎn)水電導在22
現(xiàn)場調(diào)查:
了解到,砂濾裝砂后沖洗5分鐘就投運,;取出膜元件在清水桶中上下沖洗,,可見桶底有大量石英砂顆粒
結(jié)論:由于砂濾沖洗不徹底,導致石英砂進入膜元件,,在膜表面留下輕微劃痕,,造成壓力提高時透鹽率
增加。
啟示:
系統(tǒng)調(diào)試時,,“心急吃不了熱豆腐”,,必須徹底沖洗砂濾和炭濾罐,特別是大的系統(tǒng)更是如此,。當然,,
有人會說,我做了好多年水處理了,,都是簡單一沖就沒問題了,,但是往往調(diào)試十個工程遇到一個這種原
因的,哭都來不及,。建議調(diào)試時,,還是別太心急吧,讓它沖著,,一邊歇會兒先,。
案例10:
系統(tǒng)背景:
井水,電導700,,工藝流程:砂濾-〉炭濾-〉軟化-〉反滲透,,4支RE4040-BLR串聯(lián)。
癥狀:
調(diào)試時,,總產(chǎn)水電導20,,測各壓力容器電導都為20多,。
現(xiàn)場檢測:
注意!壓力容器為兩芯裝的不銹鋼?。,。。ㄗ钣憛挷讳P鋼?。?,取出膜元件,檢查壓力容器端頭O型密封
圈發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被切損壞,。好多調(diào)試人員認為安裝時很緊密封就會好,,這是一個大誤區(qū),只有力度合適的推
入才能說明密封完好,。同時,,發(fā)現(xiàn)原水電導700,而軟水器后電導為1500,。
對策:
將壓力容器端頭小O型圈換細一點點的,,同時用甘油充分潤滑后裝膜;軟水器徹底沖洗干凈,。
結(jié)果:
產(chǎn)水電導8.5
啟示:
不銹鋼壓力容器的小O型圈問題多多,,同時調(diào)試時,不能心急,,要把預處理徹底沖洗干凈,,當然包括軟水
器了。